换热机组是工业生产中常见的一种设备,它能够通过传递热量来实现不同介质之间的热交换。本文将介绍换热机组的工作原理以及在各个
该材质的化学成分为C成0.17,Si成0.1一0.35,Mn3.工艺操作的影响成0.4,P镇0.035,S镇0.035,抗拉强度为350MPa,如果操作上出现波动,饱和蒸汽将携带饱和水屈服强度为240MPa,延伸率大于28.n级过热进人工级过热器,饱和水进人工级过热器将立即汽器管的规格为中51x3.4,材质代号为A335Pn.开化,易使管内出现断流,造成管壁超温过热。 工锅炉产生的过热蒸汽(4.2MPa,380℃)主要用于3.材质问题驱动乙烯压缩机、丙烯压缩机和部分泵的透平。该工级过热器材质为C14U15462一64,相当于国炉使用三年多来,工级过热器管共发生爆管8起,n产钢,该材质不适宜制作过热器材料:蒸汽腐级过热器管从未发生过事故。 到下午炉膛降温后,专业蠕变极限和持久强度明显下降。管外壁氧化:碳人员进炉膛检查发现,I级过热器的第4根(从炉前素钢在高温下极易氧化,氧化使管外壁减薄,抗高温往炉后数)管子下部靠近弯管处发生裂口,尺寸为性能降低。140x160mm.从外观看,裂口表面极不平整,成锯综上所述,I级过热器管发生爆管是由于高温齿形,颜色为灰黑色看不出金属光泽。 管外壁呈暗过热和选材不当引起的。由于局部过热,使管子的红色,有氧化层。我们对管壁进行了测厚,结果发现金相组织发生变化和管壁氧化脱碳,造成塑性变形除爆破口附近壁厚小于3.2mm外,其余均为3.2加剧,性能下降,在应力*集中的地方首先产生裂mm,相邻的管子也有类似现象。 其余7次爆管事故纹,当裂纹扩展到管外壁后,在压力作用下,过热器也轮番发生在I级过热器的*外面一排12根管子管就发生事故?爆管。方案设想及处理措施每次爆管后,为了尽快恢复生产,都采取了*快速的抢修办法。这8次爆管后的抢修办法都是,将爆管后的管子割下来,然后换成同规格同材质的新管子,焊接方法是氢弧焊打底,电弧焊焊满。 但这种抢修方法不能从根本上解决问题,于是我们认真分析了该炉的结构特点的爆管原因后,拟定了三个改造方案,现将三个改造方案的特点叙述如下:方案一:将工级过热器*外面一排12根管子的材质换成铬铂耐热钢,其它不变。但此方案影响过热器管子的质量。原因是异种钢的焊接质量不易控制,且炉膛内无法进行60℃左右的消氢热处理。 方案二:由于工级过热器*外面一排管子的沿程阻力大,因而管内饱和蒸汽流量相对较小,使管壁冷却不足,所以,可采用加大*外面一排几根管子管径的方法,如采用中57x3.5,材质不变,但不同管径的管子对接接口形成困难,无法保证焊接质量。 方案三:将整个过热器推出[url=http://www.51mql.cn/Html/xxnews/200711/2007112483751.html]炉[/url]膛,工级过热器管子全部换成12Cr1MoV钢管,焊后进行650℃的消氢热处理,此方案改造质量*好。*后,经过我们专业技术人员反复论证,决定采用方案三,由南京化工机械制造厂新制作一台过热器,由石油六公司1999年3月份进行现场安装。重新投用后,各种参数达到了外商设计指标,目前运行平稳,安全可靠,使我厂生产正常进行。
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