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芳烃抽提装置换热器失效分析
2015年05月18日 13:50 中国换热器网
  方烃抽提装置换热器失效分析张样洛阳隆惠石化设备制造安装公司。河南洛阳471012采用20优质破素钢代替20钢更改管板及管束焊接形式等措施,解决了换热器泄漏的问。  洛阳石化总厂芳烃抽提装置采用,*新环丁砜工艺技术,利用环丁砜对芳烃和非芳烃不同的溶解能力,将抽提进料分离成芳烃和非芳烃。装置采用3.5MPa中压蒸汽作主要热源,系统配置8台换热器作为物料加热器和塔底重沸器在2000年装置开工过程中,该系统有4台发生内漏,其中有3台芯子报废,给装置开工造成很大的威胁。  2设备失效概况及特点2.1设备失效概况失效的换热器分别为重整油分溜塔重沸器13 07芳烃白土塔进料重沸器14甲苯塔重沸器1414溶剂油分馏塔重沸器14 26,它们都是利用管程3.5,中压蒸汽为壳程物料换热器芯子被设计为巧形管式,1414芯子设计为浮头式=壳体均采用16MnR,管束材料选用20钢,管板与管束联接形式为强度焊接。  天次。  2.2设备失效的特点2.2.1焊口处产生裂纹。观察发生泄漏焊焊口周围分布些放射状裂纹和少量砂眼,进行壳程试压,水从穿透裂纹和砂眼中泄漏。  2.2.2弯管处发生轴向裂纹。在管束1形处管子外侧发生轴向爆口,爆口的管子多分布在芯子1部。  2.2.3内漏发生频率较高且发生间隔时间越来越短。芯子发生泄漏后,我们采用焊堵漏管管口的方10033467200302003101法抢修,不久又出现原因相同的反复泄漏。  3失效成因分析开工时操作极不稳定,温度与压力变化较大较频繁,据统计分析,温差*大时高达230,压差也达到2.3,大大降低了材料的强度。  换热器管束为20钢,由于20钢在400以上既会产生蠕变,随温度的升高蠕变加速。在操作过程中,如果壳程引介质不超前于管程引蒸汽并缓慢升温,就会引起高热负荷,产生蠕变=进步降低材料的强度,有可能在管束强度*薄弱的地方如弯管减薄较大的区域发生爆口,并且爆口总是沿轴向,这与检修情况基本相符。  原制造工艺中,管板与换热管的连接形式采用管口高出管板高度3焊接,这就使焊高较小,焊接强度降低。  4采取措施优化操作工艺。开车时,先引壳程介质至充满壳体,再引蒸汽缓慢升温,避免换热管在无介质冷却就直接被蒸汽加热;在规范允许范围内堵管数不超过总管数的,采用堵管并整体强度焊;堵管数超过规范时我们把原换热器芯,报废,根据其工艺特点采用新工艺重新制造新芯子;采用20优质碳素钢,弯管时,弯管处减薄蠹严格控制在12.5,并逐根试压;更改管板与管束焊接形式,采用强度焊加密封胀,管高出管板胃以增加焊高,提高焊接强度,焊后进行胀接,减小焊口处的应力值。通过对换热器从材料到工艺等的升级与更新,很好地解决了换热器开工时高频率泄漏的问。
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