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烟气余热回收技术在炭素厂煅烧炉上

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最后更新时间:2019-02-06
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售后服务:由天津华能能源设备有限公司从天津蓟县发货,并提供售后服务
  • 烟气余热回收技术在炭素厂煅烧炉上的应用
    案例研究目的
    通过对煅烧炉烟气余热回收技术的研究,结合中国铝业河南分公司炭素厂使用该技术的实际状况,对其技术原理、节能指标、经济效益、市场潜力等方面进行综合评价,为该余热回收技术的推广提供理论和实践的依据。
    项目总投资
    改造5台煅烧炉共投资1370万元。
    适用对象
    适用于建材、冶金等行业中,余热未被充分利用的各种工业窑炉。

    节能效益
    年综合节能量3.552万吨标煤,年节约运行费用1451.13万元,年减排二氧化碳2.52万吨(以碳计)。
    投资回收期
    项目投资回收期11个月。
    案例源企业
    中国铝业河南分公司炭素厂
    监测单位
    黑龙江省节能监测中心
    案例分析概述

    中铝河南分公司炭素厂生产铝用阳极炭素制品,除了满足国内电解铝厂生产用阳极外,每年还有大量产品出口。原炭素生产工艺用热是由热力分厂的蒸汽炉供热,由于炭素产品能耗大,并且对用热温度要求高,每年都需要消耗大量的蒸汽,成本较高。而工厂原有6台罐式煅烧炉,在生产煅后焦的工艺过程中产生大量的高温烟气,温度在850~900℃,从烟囱直接排入了大气中,造成了很大的能源浪费。

    炭素公司为改变这一现状,于1996~2005年先后对3#、4#、1#、5#、和2#煅烧炉进行了技术改造,即对煅烧炉的高温烟气用烟道式余热导热油炉进行回收利用,为生产及生活供热。
    具体方案为:将煅烧炉的高温烟气引入一台1.4MW的烟气余热导热油炉中,炉内导热油经过与高温烟气进行热交换,达到生产用热时温度后供生产使用,并为部分厂区的冬季供暖提供热源。煅烧炉烟气经余热炉降温后由900℃左右降为400℃左右,为了对此部分烟气余热二次利用,又通过一台气水加热器对自来水进行加热,为职工洗澡提供生活热水以及保障厂区其余部分的冬季供暖,烟气温度经再次降温后由400℃左右降为200℃左右,再由引风机排入烟囱。
    在此次技改中,通过对煅烧炉的烟气余热进行回收利用,取消了原蒸汽供热系统,不到1年就收回了技改投资成本,该技改项目在生产中为降低生产成本发挥了明显的作用,同时解决了职工洗澡热水来源问题,产生了良好的经济效益。













    技术原理

    煅烧炉高温烟气经过余热炉回收热量后,余热炉中热媒(导热油)温度被加热至200℃左右,热量被导热油携带通过管道传到各用热设备,对各加热介质进行加热,加热后热媒温度降至180℃左右,通过循环油泵到热油加热炉进行加热,从而达到回收热量、加热用热设备的目的。根

    据碳素厂各加热设备用热量计算和煅烧炉改造计划,分4期对碳素厂煅烧炉余热进行逐步回收并完善用热工艺,从而达到合理回收余热的目的。


    烟气回收系统

    将每台煅烧炉的烟气分别引入余热炉中,烟气进入余热炉后与炉管内的导热油进行热交换,从850~900℃降到300~400℃,通过烟道闸板调节进入余热炉内的烟气总量,加热导热油达到需要的温度,然后进入水加热器进一步回收低温余热,再经引风机引入烟囱进行排空。

    导热油系统

    导热油系统由注油系统和循环系统构成。

    注油系统:包括注油泵、热油贮槽和膨胀槽及其电气控制组成。热油槽中导热油经注油泵抽至膨胀槽,经膨胀管注入系统。

    热油循环系统:包括余热炉、热油循环泵、过滤器、集油缸、分油缸、系统管道、阀门、管件及用热设备。系统中的导热油经热油循环泵加压送入余热炉内,导热油在炉内与高温烟气进行热交换,达到用热温度后,进入分油缸进行分配,送向各个用热设备,为生产提供热量。导热油与物料进行热交换后,温度下降,经回油管回到集油缸中,再由循环泵加压进入余热炉内进行加热,形成连续循环供热系统。

    由于导热油系统具有供热温度高、传热好、易控制、性能稳定及运行安全环保等特点,在正常(泵出口)压力下即可实现300℃以内间任意温度控制,即满足了生产用热条件,提高了炭素产品的合格率,又节约了大量的燃料和水资源,为企业的节能降耗及减少污染气体的排放发挥了重要作用。

    项目实施及监测情况

    (一)节能量计算

    生产节能

    系统改造增加电机容量465kW,每年耗电量约1.8×106kWh。

    改造前每吨产品消耗蒸汽量2.5吨,余热回收系统技改完成后,用导热油替代了蒸汽供热,若按年产预焙阳极11万吨计算,每年可为企业节约蒸汽27.5万吨。
    生活热水节能
    工厂每天工人洗澡平均耗用50~70℃的热水约7吨/小时,每年消耗热水量约为7×24×365=61320吨热水,若由10℃的水升温到66℃生活热水,经计算共需热量14422吉焦。根据0.5兆帕的饱和蒸汽热值为2749千焦/千克,换热效率为90%的情况下,折合蒸汽量为0.58万吨。



    采暖节能

    郑州市应用采暖煤耗指标为9.4千克标煤/平方米,该厂水暖面积约3757平方米,热媒采暖面积1473平方米,采暖总面积5230 平方米,改造前采暖期煤耗为49.162吨标煤(9.4×5230千克标煤)。

    综合节能量

    节约蒸汽量:27.5+0.58=28.08万吨,折合标煤3.62万吨;

    节约煤量:49.162吨,约合0.005万吨标煤;

    增加电量:1.8×106kWh,约合标煤0.073万吨;

    (二)节能效益

    (三)投资回收期

    该系统总投资1370万元,年节约1451.13万元,计算回收期为:

    投资回收期=初投资/年收益=1370÷1451.13

    =0.94年≈11个月。

    该项目可在11个月收回全部投资,而设备寿命期10年。

    市场潜力及推广前景

    一些高耗能企业产生的高热量烟气的任意排放,不仅污染了大气,也是对能源的极大浪费。煅烧炉烟气余热回收系统具有高效、节能、环保和经济效益好的特点,近十年来已经为我国几十所工厂、企业改造了近千台窑炉,取得了良好的节能效果。在能源紧缺的形势下,该技术有着广阔的市场潜力与发展空间。

  • 天津华能能源设备有限公司(原天津华能集团能源设备厂)是一个靠科技发展起来的县办股份制企业,是我县九大骨干工业企业之一。多年来,始终坚持“以信誉结交天下朋友、靠科技促进企业发展”为兴企方针和宗旨,坚持科技创新,促进成果转化。走出一条“分析自我找市场,瞄准市场搞开发,集中精力搞推广”的科技兴厂之路,使企业步入良性循环发展轨道,企业的发展充满了生机与活力。  企业基本情况 我公司1987年建厂,现占地面积51000m2、建筑面积16100m2、注册资本650万元。公司现有职工510人,其中大本以上学历的61人,有高级工程师10人,工程师22人。目前,我厂拥有总资产5500万元。2002年,产值6235.9万元,利润222.74万元,上缴国家税金383.69万元。2003年,产值7500万元,利润343.53万元,上缴国家税金450.54万元。2004年,产值8300万元,利润372.73万元,上缴国家税金488.83万元。  产品情况 我公司开发产品立足于节能、环保。建厂初期,主要生产新能源产品太阳能热水器。1992年从中科院工程热物理所引进高新科学技术——热管,并以此为龙头不断开发高效节能技术及其产品。 1、XRF系列循环式热管热风炉 该技术专家鉴定为国内首创,国际先进水平;1995年获天津市科技星火一等奖;并评为***新产品。 2、RFG系列热管水加热器 该技术专家鉴定为国内先进水平;1998年获天津市星火科技三等奖。 3、RKY热管空气预热器、水加热器等热管节能系列产品,并于1999年获天津市科技推广二等奖。  企业经营情况 经过十几年市场风雨,建立了有效的企业内部管理机制。企业除设置办公室、信息科、供应科、生产技术科、质检科、财务科、保卫科等必设机构外。特别根据行业、市场范围,对产品市场进行细分,设置了九个工程设计室,负责工程设计与产品推广工作。现在每个工程设计室都能够独立完成上千万的设计销售任务。近几年,销售收入连年递增,市场领域不断扩大。目前,热管系列节能产品已畅销全国二十八个省、市、自治区、直辖市,产品的市场范围广泛,涉及氮肥生产行业、硫酸生产行业、电站行业、冶金行业、石油石化、船舶制造行业、玻璃生产行业、环境保护等行业。 于2001年4月,企业取得了BR1级压力容器制造许可证,2002年取得了压力容器设计证。
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