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硫酸铵技术与它在肥料加工中的运用
2014年12月18日 13:52 中国换热器网
  当采用浓硫酸除钙时,会有大量的稀释热和反应热产生,导致结晶槽的溶液温度升高,需尽快移走多余的热量(当双系统生产时必须移走约6.27@103kJ/h的热量)。尽管采用了一些移热方法,但效果不够理想。曾采用管壳式换热器,只能移走应移去热量的三分之一,而且二水硫酸钙极易在换热设备中结垢,清理工作量十分大。如采用放宽液固比的方法,会使料浆水分增大造成浓缩负荷加重。实践证明,先以一定量w[(NH4)2SO4]为35的液体硫酸铵加入二水硫酸钙结晶体系(其反应为吸热反应),可抵消一部分硫酸稀释热和反应热。在此基础上,再把硫酸溶液加入结晶槽,使液相游离SO3浓度控制在1525g/L(SO2-4过量1.5-2.0),利用管壳式换热器调节结晶槽的温度,避免了系统温度过高。生产实践表明,当用35的硫酸铵溶液替代20的硫酸除钙时,可抵消部分硫酸稀释热和反应热,把萃取结晶槽的温度控制在*佳范围内,降低换热设备的热负荷及中和器的负荷,还可降低硫酸的消耗。与硝酸)硫酸法相比,P2O5的洗涤率提高了1.9,磷石膏[url=http://www.yalv.org/ypnew_view.asp?id=29]过滤[/url]速率提高了40kg/(m2h)(干渣计),硝酸磷肥的产量约提高15,达到增产增效的目的,十分适合我公司的实际情况。  经济效益我公司硫酸厂开发的硫酸铵生产工艺,既解决了硫酸装置尾气中SO2的污染,又解决了原亚硫酸铵产品的滞销问题,工艺流程短,设备结构简单、投资少、运行可靠,操作简便。由于可同时生产固体亚硫酸铵、液体亚硫酸氢铵、固体硫酸铵和液体硫酸铵等多个产品,在满足我厂硫酸装置尾气处理达标排放的同时,还可根据市场的变化随时调节产品的品种和数量,增加了尾气回收工序操作的灵活性,增强了适应市场变化的能力。液体硫酸铵用于混酸法生产硝酸磷肥系统,使反应温度可控制在*佳范围,从而可增加15的投矿量(多投磷矿0.9t/h),增加硝酸磷肥产量约1.8t/h.全年可多产硝酸磷肥近万吨,创经济效益165万元;还可节省硫酸铵生产中蒸发、冷却结晶、分离等工序的能耗费用计105万元/年,同时可生产固体硫酸铵5kt/url,为公司年创收约20万元,社会效益和经济效益都是明显的。  
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